Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/123533
Title: Разработка методики уравновешивания балансирного станка-качалки с роторными противовесами и определение ее работоспособности в ходе натурного эксперимента
Other Titles: Development of a technique for balancing a rocking machine with rotary counterweights and determination of its operability during a field experiment
Authors: Солодкий, Евгений Михайлович
Петроченков, Антон Борисович
Кривощеков, Сергей Николаевич
Сальников, Савелий Витальевич
Вишняков, Денис Дмитриевич
Юдин, Ростислав Юрьевич
Keywords: управление приводом; энергоэффективность; оптимизация работы станка качалки; добыча нефти; асинхронный двигатель; drive control; energy efficiency; optimization of the rocking machine operation; oil production; induction motor
Issue Date: 2025
Publisher: Томский политехнический университет
Citation: Разработка методики уравновешивания балансирного станка-качалки с роторными противовесами и определение ее работоспособности в ходе натурного эксперимента / Евгений Михайлович Солодкий, Антон Борисович Петроченков, Сергей Николаевич Кривощеков [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2025. — Т. 336, № 5. — С. 174-182.
Abstract: Актуальность исследования заключается в необходимости повышения энергоэффективности эксплуатации нефтедобывающих скважин штанговыми глубинными установками. Учитывая тенденцию ежегодного роста средней обводненности продукции нефтедобывающих скважин, роста доли трудноизвлекаемых запасов и осложненного фонда, практическое внедрение методов снижения эксплуатационных затрат является важнейшей задачей современного нефтяного промысла России. В этом аспекте интеллектуализация систем управления, обработки информации и систем мониторинга позволяет повысить энергетическую эффективность отдельных элементов установки без изменения технологических параметров работы установки в целом. Отдельными элементами процесса оптимизации могут выступать электропривод и его системы управления, и кинематические величины станкакачалки. При этом трудно представить внедрение новых решений в кинематике балансирного станка-качалки, отличающихся от общепринятых. С точки зрения системы управления электроприводом существуют ограниченные возможности повышения энергоэффективности, что обуславливается узким диапазоном регулирования скорости. С другой стороны, параметры роторного противовеса значительно влияют на потребляемую электроприводом активную электрическую мощность. Таким образом, разработка алгоритмического обеспечения интеллектуальных станций управления штанговыми глубинными установками является актуальной задачей. Цель: формирование авторской методики уравновешивания балансирного станка-качалки с роторным противовесом и проверка ее работоспособности в лабораторных условиях. Методы исследования основаны на использовании положений современной теории управления, теории автоматизированного электропривода, теории оптимизации, а также методов имитационного моделирования. Результаты. Предложена авторская методика нахождения оптимального уравновешивания станка-качалки. Осуществлен теоретический расчет оптимального уравновешивания для целевой нефтедобывающей скважины Уньвинского нефтяного месторождения, проведено натурное моделирование данного процесса на специально разработанном на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета испытательном стенде. В результате проверки работоспособности разработанной методики на испытательном стенде зафиксировано снижение среднеквадратичного значения крутящего момента на 10,32 % за цикл качания и снижение потребления активной энергии на 7,15 %. Выводы. Практическое применение разработанного алгоритма позволит достичь значительного снижения потребляемой электроэнергии станком-качалкой. Разработанный алгоритм может быть реализован в качестве функции преобразователя частоты приводного электродвигателя штанговой скважинной насосной установки
Relevance. The need to improve the energy efficiency of oil production wells operation by rod deep installations. Taking into account the trend of annual growth in the average water content of oil production wells, an increase in the share of hard-to-recover reserves and a complicated fund, the practical implementation of methods to reduce operating costs is the most important task of the modern Russian oil industry. In this aspect, intellectualization of control systems, information processing and monitoring systems allow increasing the energy efficiency of individual elements of the unit, without changing the technological parameters of the unit as a whole. The electric drive and its control systems and kinematic values of the pumpjack can be considered as separate elements of optimization. It is difficult to imagine applying of new solutions in the kinematics of the pump unit that differ from the generally accepted ones. Considering the drive control system, there are limited opportunities to improve energy efficiency, because of limited speed control range. On the other hand, the parameters of the rotor counterweight significantly affect the active electric power consumed by the electric drive. Thus, the development of algorithmic solutions for intelligent control stations of pump units becomes an issue of the day. Aim. To form the author's methodology for balancing a rocking machine with a rotary counterweight and checking its operability in laboratory conditions. Methods. Research methods are based on the use of the provisions of modern control theory, automated electric drive theory, optimization theory, and simulation methods. Results. The authors have proposed the method of finding the optimal balancing of the rocking machine. The authors carried out the theoretical calculation of the optimal balancing for the target oil well of the Unvinskoe oil field and a full-scale simulation of this process on a test bench specially developed on the basis of Perm National Research Polytechnic University. As a result of checking the operability of the developed technique, a decrease in the root mean square torque value by 10.32% per swing cycle and a decrease in active energy consumption by 7.15% were recorded on the test bench. Conclusion. The practical application of the developed algorithm will allow achieving a significant reduction in the power consumption of the rocking machine. The developed algorithm can be implemented as a function of a frequency converter of a drive electric motor of a rod borehole pumping unit
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/123533
ISSN: 2413-1830
Appears in Collections:Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов

Files in This Item:
File SizeFormat 
bulletin_tpu-2025-v336-i5-15.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons